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新闻来源:本站发布日期:2020-07-14发布人:admin
深圳市润锦科技发展有限公司——专业的一站式电镀原材料供应平台
铝电解槽产生的碳渣严重时可降低电效3~5%,致使吨铝电耗增加400~700度,所以对电解槽十分不利,200kA电解槽采取人工捞碳渣每日每槽可捞出碳渣20多公斤,吨铝13公斤,占吨铝碳耗在2.5%左右。为了更好地采取有效措施预防碳渣大量产生,可相应采取以下技术措施。
一、 保持适当厚度的保温料
实践证明,保温料过薄易使空气与阳极表面接触,使碳块表面氧化掉渣;过厚则可导致远槽温度一般应保持在14~18cm之间。另外,粉碎的面壳块粒度是越细越好,如果多数粒度直径超过5cm以上,易造成透气氧化掉渣的现象。
二、 保持适当的电解质水平
电解质水平的高低是决定碳块氧化掉渣的主要因素之一。电解质水平过低会使电解槽蓄热量减少,不利于槽况稳定,但电解质过高,特别是超过残极(指两天内要换的极)平面,且950度左右的电解质溶液循环流淌在碳块的表面时,致使固态保温料溶化变成流体,使碳块表面会加剧氧化,碳渣量激增。所以,电解质水平保持高度一般在19~21cm之间,
三、 采用无下棱抗冲刷阳极碳块
无下棱碳块是将碳块的侧面与底面的过渡角由90度改造成倒角状或圆弧状。停槽后细心观察前两天换上的新极,新极基本不导电,但下棱却由直角变成了圆弧状,这说明此时的圆弧角形成的主要原因是由电解质冲刷阳极碳块,来减少无用下棱变成的碳渣,据悉,挪威的一家铝厂已应了该方案,过渡角为圆弧状。无下棱碳块主要优点是抗冲刷力强,能有效减少槽中碳渣,从而提高电效。